科技创新
变废为宝显实效 降本增效创佳绩 ——新泰能源公司发电分厂自主修复中冷器实现年省近3万元
发布时间:2025-04-14     浏览量:84   分享到:
近日,新泰能源公司发电分厂在中冷器维修领域取得突破性进展——通过自主创新技术修复瓦斯发电机组中冷器铜管,成功实现“变废为宝”,每年节约成本约2.95万元,为降本增效工作树立了新标杆。
从“更换”到“修复”的智慧转身
瓦斯发电机组中冷器是保障设备高效运行的核心部件,其内部铜管通过冷却水循环降低瓦斯混合气体温度,直接影响发电效率。然而,铜管因长期腐蚀易破裂漏水,传统做法需整体更换中冷器,单台成本高达5900元,年均采购量达5台以上,且换下的旧设备直接报废,成本压力巨大。
面对这一难题,发电分厂检修班组迎难而上,提出“以修代换”的革新思路。经反复试验,研发出“嵌套式铜管修复法”:将旧中冷器拆卸清洗后,精准定位破损铜管,选用直径小0.1毫米的新铜管嵌入原管内部,通过扩孔工艺使新旧铜管紧密贴合,既彻底解决漏水隐患,又确保冷却效能不降反增。
小改造撬动大效益
此项技术突破一举打破中冷器“只换不修”的惯例。创新这次工艺以后,该分厂不仅完全替代了新中冷器的采购需求,更将库存的3台报废中冷器“起死回生”,累计修复设备8台,直接节约成本4.7万元,年均降本达3万元以上。
更深远的是,这一创新将设备生命周期延长数倍,推动维修成本下降70%。检修班班长算了一笔账:“过去换新设备需停机2天,如今自主维修仅需8小时,既省资金又保产能,一举两得!”
中冷器修复项目的成功,是发电分厂践行精益管理的生动缩影。该厂负责人表示:“降本不是‘一刀切’,而是用技术挖潜、向创新要效益。一线员工的智慧是公司最宝贵的资源!”
(王兵兵)